高溫CSTR-中溫UASB兩(liang) 級厭氧處理木薯酒精廢水小試實驗
以木薯為(wei) 原料生產(chan) 酒精在我國廣西、廣東(dong) 、湖北、江蘇等省有較為(wei) 廣闊的市場。常規生產(chan) 工藝中每生產(chan) 1 t 木薯酒精排出的廢水約為(wei) 12 ~15 t,且木薯酒精廢糟液出水溫度高,含有大量的有機化合物及懸浮物,COD 高達30~60 g/L,懸浮物高達20~30 g/L,pH 較低,屬於(yu) 典型的高濃度有機廢水。如果該廢水不能得到穩定、可靠的處理,勢必對環境造成嚴(yan) 重的汙染。近年來,國家對嚴(yan) 重汙染環境的酒精廢糟液的治理越來越重視,規定酒精行業(ye) 廢液允許排放的COD 的二級標準為(wei) ≤300 mg/L,一級標準為(wei) ≤100 mg/L 。針對木薯酒精廢水的特點,可以采用厭氧—好氧結合的工藝對木薯酒精廢水進行處理,其中厭氧工藝的穩定運行對整個(ge) 處理係統至關(guan) 重要。
木薯酒精糟液含有大量的懸浮物,其濃度高、黏度大,直接固液分離處理較為(wei) 困難。且其分離後的糟渣由於(yu) 蛋白質含量低,做飼料銷售困難。對該類廢水的處理可以考慮采用兩(liang) 級厭氧發酵,一級厭氧反應器直接進行高溫全糟發酵,在回收沼氣的同時,解決(jue) 沼渣的出路問題,二級厭氧反應器對後續高濃度殘液進行處理。筆者首先考察了木薯酒精廢水的特性,提出了兩(liang) 級厭氧工藝處理木薯酒精廢水的試驗,並對木薯酒精生產(chan) 周期和兩(liang) 級厭氧工藝的經濟效益進行了初步探討,以期為(wei) 木薯酒精廢水處理的工藝選擇和設計提供參考。
1 實驗部分
1.1 實驗廢水
實驗用的木薯酒精廢水取自江蘇某木薯酒精廠,廢水先經高溫厭氧連續流攪拌式反應器(CSTR)處理並沉澱後,上清液作為(wei) 上流式厭氧汙泥床(UASB)的進水。為(wei) 了防止水質發生變化,水樣儲(chu) 存在4 ℃的冰箱中備用。
1.2 接種汙泥
接種汙泥取自該酒精廠汙水處理站內(nei) UASB 的顆粒汙泥,VSS 為(wei) 42 g/L。高溫CSTR 和中溫UASB的接種汙泥量分別為(wei) 1 L和0.5 L。
1.3 實驗裝置與(yu) 運行
一級厭氧反應器CSTR 采用厭氧發酵罐,總體(ti) 積為(wei) 5 L,工作體(ti) 積4 L。采用電動攪拌器進行攪拌,轉速200 r/min,水浴加熱,並通過自控裝置將反應器溫度穩定在(55±1)℃。二級厭氧反應器UASB 控製負荷連續運行,總體(ti) 積為(wei) 2 L,其中反應區體(ti) 積為(wei) 1.16 L,反應區高度為(wei) 280 mm,內(nei) 徑70 mm。反應器壁纏繞電熱絲(si) 並連接溫控裝置,控製溫度為(wei) (37±1)℃。
兩(liang) 級厭氧高溫CSTR—中溫UASB 反應裝置如圖1 所示。廢水通過蠕動泵從(cong) CSTR 上部進入,出水進入沉澱池,泥水分離後部分出水作為(wei) UASB 的進水。沉澱池中汙泥定期回流至CSTR,回流比為(wei) 1∶1。UASB 進水經磁力攪拌器攪拌均勻,通過蠕動泵由反應器底部進入,出水經三相分離器實現氣、液、固分離後由反應器上部旁側(ce) 的出水口自流排出。